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1715萬噸!煉鋼廠50噸系統停爐“退役”!
發表時間:2024-09-26

2024年9月9日19時10分,隨著50噸系統1#轉爐最后一爐鋼水順利冶煉出爐,煉鋼廠50噸系統正式停爐“退役”。這是公司加快淘汰落后產能步伐,不斷推動裝備水平大型化、綠色化、現代化、智能化,實現高質量發展的重要舉措。


自2014年8月羅源閩光正式成立、恢復生產以來,煉鋼廠充分發揚“聞雞起舞、聞風而動、聞過則喜”的三鋼精神,不斷優化生產流程,持續提升裝備效能,50噸系統最高產能超200萬噸/年,累計產鋼約1715萬噸,生產鋼坯品種有Q195、Q235、HRB400系列,以及Gr60、3SP、4SP、5SP優質碳素鋼和低合金鋼系列等26個。


十年來,50噸系統從成立初期的恢復生產到現在的高效化組織,一項項寥寥數語寫盡的技改和取得的成績背后,是一群煉鋼人長期的付出,承載著煉鋼人的歲月和夢想,涌現出一批像吳貴柒、林明清、吳忠林、何乾方、黃浪和、謝建標等優秀技能骨干,成為了公司培養人才和技術創新的沃土。


面對轉型升級的使命擔當,煉鋼廠每位員工都是歷史的創造者,他們在新時期書寫屬于自己的奮斗篇章,用實際行動為公司高質量發展賦能添力。


煉鋼廠50噸系統大事記


——2014年8月1日,三鋼集團收購三金鋼鐵成立羅源閩光。8月3日,兩座50噸轉爐順利冶煉出鋼,邁出了恢復生產堅實的一步。


——2015年,煉鋼廠逆流奮進,通過技術改造,50噸系統日產鋼由原先3500噸提升到5400噸,助力公司噸鋼成本較成立初期下降500多元。


——2016年,50噸轉爐完成一次除塵改造,實現環保、產量、質量大飛躍;2#轉爐復吹冶煉技術改造,進一步降低鋼鐵料耗;濁環水和凈環水系統及冷卻塔改造,實現環保達標,降低成本消耗。


——2017年,倒罐站、1#連鑄機中間包、連鑄液壓系統、煉鋼蒸汽蓄熱器、水處理板框壓濾機等一系列工藝、設備技改完成,助推煉鋼廠補齊短板制約。


——2018年,實施50噸轉爐二次除塵、污水處理擴容、2#連鑄機新增斷面等技改工程,改善了資源環境,更好地適應公司產品發展需求。10月22日,產能置換120噸轉爐工程項目正式開工,標志著煉鋼廠進入裝備大型化、節能化、環?;A段。


——2019年5月10日,轉爐三次除塵改造項目投入使用,實現了轉爐冶煉全過程排放達標的高要求;轉爐合金下料倉改造,豐富了產品種類;實施煉鋼廠內自用煤氣優化改造,煤氣比改造前降低消耗30%。


——2020年,退役一座400噸混鐵爐,克服了大小高爐切換、廠房加固、傾翻倒灌站改造等一系列不利因素的影響。


——2021年,在國家能耗雙控和限電限產雙重調控政策背景下,面對常態化疫情防控的壓力和挑戰,50噸系統通過提高設備作業率,推行安全二級標準化建設,優化現有生產模式,實現生產工況改變、指標不變,主要經濟、技術、工藝指標始終保持在第一方陣的既定目標。


——2022年,克服設備停滯時間長、老系統廠房加固等一系列不利因素的影響,50噸系統生產持續高效低耗。


——2023年,克服50噸系統拆除一條生產線、120噸系統長期頻繁開停機、老系統廠房拆除等影響,穩定50噸系統單爐單機高效低耗生產模式,成本較年初降低82.59元/噸鋼。


——2024年4月19日,四機四流方坯連鑄機13號中間包連續澆注138爐下線,在線使用時間達到58.4小時,中間包包齡再獲新突破。


——2024年5月10日,單座50噸轉爐日產達到65爐,日產量3635.147噸,生產周期22.45分鐘/爐,均創下日產最高紀錄。此外,5月份50噸系統單爐鋼產量穩定在3300噸/日以上,月產量達到10.3918萬噸。?


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