近日,煉軋廠耐材作業區通過創新改造鐵水包胎具,有效解決了生產過程中的多項難題,顯著提升了生產效益。
鐵水包作為煉鋼生產中的關鍵中間容器,其穩定性對煉鋼生產線的安全運行至關重要。然而,由于原胎具設計存在不合理之處,導致鐵水包在打結、養生、脫胎、維護等環節頻繁出現問題,如胎具上浮、脫胎困難、易產生裂紋等,嚴重影響了生產效率。
針對這一問題,耐材作業區的專業技術人員經過深入分析和反復試驗,對鐵水包胎具進行了創新改造,在胎具底部開設了一個1500mm的缺口,經過兩個月的現場跟蹤實驗,成功驗證了改造效果。改造后的鐵水包工作更加穩定,安全性大幅提升,脫胎成功率達到100%,裂紋現象顯著減少,使用壽命也延長至1300爐。
此次改造不僅提高了生產效率,還帶來了顯著的經濟效益。據測算,改造前每年需更換一個新鐵水包胎具,費用高達12萬元。而改造后,胎具的使用壽命大大延長,預計可減少胎具更換費用約48萬元。同時,由于脫胎成功率的提高和裂紋的減少,每年還可節省物料費用約20.5萬元。