首鋼集團職代會指出,要在極低成本管理上持續用力、在提升勞動效率上持續用力。礦業公司深入貫徹落實集團“兩會”精神,聚焦自身發展實際,深化“一引領兩融合”,堅持“一切成本皆可降”,不斷激發職工群眾降本增效積極性、創造性,把創新賦能這塊“好鋼”用在高質量發展“刀刃”上,真正讓“省錢”“提效”成為全體職工的價值遵循。
啃硬骨頭,爆破找到新方式
水廠鐵礦堅持技術創新引領,積極開展露天礦復雜地質條件下緩沖控制爆破技術研究,提升緩沖控制爆破技術水平,最大限度保護到界邊幫圍巖。
優化預裂爆破參數,基于各區礦巖性質,設計預裂爆破現場試驗方案。結合半孔率和預裂成縫效果,研究不耦合系數、線裝藥密度等與礦巖性質的匹配關系,有針對性地優化預裂爆破參數。同時改進預裂爆破裝藥工藝,通過裝藥結構的調整和能量釋放的可控,提高預裂爆破半孔率和減振率。對緩沖孔的孔底距、裝藥結構、微差時間等參數進行優化,確定不同區域復雜地質條件下緩沖控制爆破參數取值,利用導向爆破技術引導緩沖孔爆破漏斗改變作用方向,減少后沖、降低大塊產出率。
經實際驗證,節理裂隙發育的地質條件復雜部位的邊坡出露半壁孔率較計劃提升15.2%,爆破質量明顯提升。以此為基礎的論文《露天礦復雜地質條件下緩沖控制爆破技術研究與實踐》,在第十三屆北京冶金年會中獲得三等獎、在第二十八屆金屬學會中獲得三等獎。
以“智能”促“節能”
突破固有思維模式,打破傳統組織方式,水廠鐵礦圍繞降低設備無功消耗,改進控制程序,讓更“智能”助力生產更“節能”。
采礦生產排巖重心由西排轉向東排后,西排破碎站入料頻次降低明顯,兩次礦車翻料間隔達20-25分鐘。按照傳統組織方式,西排皮帶系統在上午、中午兩次停機后,當滿載礦車到達破碎站后全線連鎖開機,此后不間斷運轉。
水廠鐵礦以精細管理為引領,就“進一步優化開機組織方式”進行專題研究,嘗試利用破碎機料倉倉存,降低皮帶空負荷運行時間,助力節能降耗目的實現。
經現場寫實,發現滿載礦車翻卸兩次是240噸,而料倉倉存是300噸,完全可以在第三輛滿載礦車即將到達破碎站前再啟動皮帶系統。在仔細分析監翻程序控制邏輯的基礎上,作業區創造性提出“灌料模式”,即在破碎站控制臺上加裝灌料轉換開關,如同破碎機灌料檢修一樣,將物料暫存在破碎機料倉,當第三臺礦車臨近時再順物流起車。
“灌料模式”實際應用后,每天可減少皮帶系統空負荷運轉50分鐘,年可節約電費35萬余元。
機車電臺“二合一”,降本增效雙贏
以往,150噸電力機車的兩個司機室各自配備無線電車載臺,不僅導致購置成本高,而且定期維護工作繁瑣復雜。
運輸部自控運維中心踐行“四新”理念,巧妙構思出解決方案,即通過一條延長線連接兩端無線電臺,同時加裝一個附件盒,成功實現兩個電臺的“二合一”,達成一個車載臺供兩個司機室共同使用的目的。
成本控制方面,單臺機車通過此次改造可節約成本3萬元,結合目前150噸的11臺機車總數計算,累計可節約費用33萬元。效率提升方面,改造有效解決兩個調度臺同時開啟時產生信號干擾的作業風險,簡化司機崗位電臺切換流程,實現資源集中整合以及信號處理傳輸的優化。
源于現場的“四統一”最佳操作法
唐首馬鐵礦通過優化施工工序、創新管理模式,成功破解探放水作業效率難題,實現單作業面工期縮短近3個工作日,每月總體探放水成本降低1.5萬元。
傳統探放水施工中,每個作業面需完成4個放水孔作業,存在重復施工,導致資源浪費,經測算,每孔注漿需浪費半袋水泥漿,單作業面累計損耗達2袋;漿液養護需96小時,設備清洗重復4次,在一定程度上影響施工進度。
通過現場勘查分析,發現問題根源在于傳統單孔作業模式存在工序冗余,唐首馬鐵礦實施改造攻關,系統研究防治水技術,提煉“四統一”最佳操作法,即統一開孔定位、統一注漿固管、統一養護漿液、統一耐壓試驗,將工序周期壓縮至24小時;引入精準定位系統,在巷道壁設置雙釘標記線,提高多孔位施工精準度。通過計算優化材料配比,將原本分散的4次注漿整合為一次性攪拌6袋水泥漿,既減少了材料浪費和設備清洗頻次,又降低了職工的勞動強度。

